設(shè)備檢修中心聚焦生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行痛點(diǎn),以“自主診斷、精準(zhǔn)施策”為核心思路,推動設(shè)備優(yōu)化升級,不僅掃清生產(chǎn)障礙,更實(shí)現(xiàn)環(huán)保、成本、效率等多重突破,為生產(chǎn)穩(wěn)定注入強(qiáng)勁動能。

巧解“下料難題”:J0皮帶機(jī)改造實(shí)現(xiàn)“降塵+延壽”雙突破
作為高爐焦炭輸送關(guān)鍵,J0皮帶機(jī)下料口長期受物料沖擊,存在揚(yáng)塵、堵料、磨損等問題。針對此痛點(diǎn),該中心燒結(jié)維修作業(yè)區(qū)專業(yè)團(tuán)隊深入現(xiàn)場反復(fù)測算,制定專項改造方案:通過增大下料口容積、加裝緩沖擋板與傾斜導(dǎo)流板,從源頭減輕物料沖擊;采用臺階式高鉻合金與陶瓷襯板替代原有普通材料,強(qiáng)化倉體耐磨性能。
改造后效果立竿見影:粉塵濃度降低80%以上;耐磨襯板壽命延長2-3倍;臺階式緩沖接料板倉壁磨損周期從2個月延長至6個月;堵料故障率下降60%~80%,年減少檢修3次,維護(hù)成本年節(jié)約2萬元,不僅改善了一線作業(yè)環(huán)境,而且確保了高爐焦炭輸送的穩(wěn)定高效。

攻克“竄軸頑疾”:四輥破碎機(jī)改造實(shí)現(xiàn)“零故障+降費(fèi)”雙達(dá)標(biāo)
燒結(jié)燃料破碎四輥破碎機(jī)是物料破碎環(huán)節(jié)的核心設(shè)備,長期運(yùn)行后,其輥芯脹塊易出現(xiàn)磨損,每月平均發(fā)生2-3次松動竄軸故障,年增外委維修費(fèi)8萬元,成為制約生產(chǎn)效率的“攔路虎”。
為攻克這一難題,設(shè)備檢修中心燒結(jié)維修作業(yè)區(qū)組建專項攻關(guān)小組,制定“精準(zhǔn)測量-定制加工-精細(xì)焊接”三步走方案:第一步用數(shù)顯卡尺對設(shè)備進(jìn)行全方位精密測量,精準(zhǔn)確定輥皮與輥芯脹塊的平均磨損間隙為6~7mm;第二步優(yōu)選高強(qiáng)度Q345B鋼板,按照脹塊原始弧度進(jìn)行卷制加工,確保配件與設(shè)備的貼合度;第三步采用二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊進(jìn)行焊接作業(yè),焊后再通過精細(xì)打磨,完美補(bǔ)充磨損間隙。
改造后,松動竄軸故障實(shí)現(xiàn)“零發(fā)生”,輥芯與輥皮壽命恢復(fù)至原設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),年減少外委維修費(fèi)用5萬-8萬元,設(shè)備有效作業(yè)率提升3%,徹底根除了這一長期困擾生產(chǎn)的頑疾。

打造“節(jié)能標(biāo)桿”:風(fēng)機(jī)變頻改造實(shí)現(xiàn)“省電+高效”雙豐收
1#脫硫脫硝系統(tǒng)中的315kW冷卻風(fēng)機(jī)與400kW熱循環(huán)風(fēng)機(jī),原采用全壓直起、擋板調(diào)風(fēng)模式,電能存在“大馬拉小車”現(xiàn)象,不符合節(jié)能降耗要求。
針對此問題,該中心燒結(jié)維修作業(yè)區(qū)結(jié)合設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)與現(xiàn)場工況,加裝2臺高壓變頻器,同步完成高壓電纜敷設(shè)與電氣樓2樓SVG室改造,并全程自主完成設(shè)備安裝、調(diào)試與投用。
改造后,冷卻風(fēng)機(jī)全年耗電量從170.69萬kWh降至73.15萬kWh,熱循環(huán)風(fēng)機(jī)從256.04萬kWh降至73.15萬kWh,全年共節(jié)約電費(fèi)162.64萬元。在確保脫硫脫硝系統(tǒng)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行的同時,打造了設(shè)備節(jié)能改造的標(biāo)桿案例,為企業(yè)綠色低碳發(fā)展貢獻(xiàn)了重要力量。(設(shè)備檢修中心 雷穎波 張浩)



























